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        三峽工程碾壓混凝土圍堰關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用

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        摘要: 三峽工程的關(guān)鍵項目之一——碾壓混凝土圍堰施工工期緊、施工強度大、技術(shù)要求高。針對這些特點,從設(shè)計、配合比、施工組織和施工技術(shù)等各方面進(jìn)行優(yōu)化,為快速施工及質(zhì)量保證創(chuàng)造最有利的條件。施工采用全斷面攤鋪碾壓、不間斷連續(xù)上升方式,創(chuàng)造了月強度47萬m3,日強度2.1萬m3,小時強度達(dá)到1 265 m3等多項碾壓混凝土施工的新紀(jì)錄。
             關(guān)鍵詞:碾壓混凝土圍堰; 關(guān)鍵技術(shù); 研究; 三峽工程
             1 工程特點
             三峽工程是當(dāng)今世界上的水電工程,總工期17年。為使工程早日發(fā)揮效益,采用圍堰臨時擋水方案以保障船閘通航和初期發(fā)電;即在右岸導(dǎo)流明渠截流后修建的土石圍堰保護(hù)下,利用一個枯水季節(jié)快速建造一座高90 m、總方量為110萬m3的碾壓混凝土圍堰,與左岸已經(jīng)形成的二期大壩共同承擔(dān)擋水任務(wù),同時與三期下游土石圍堰及混凝土縱向圍堰共同形成三期基坑,以保證右岸大壩和廠房干地施工。它有如下特點:
             (1)該項目是控制工期的關(guān)鍵性項目,關(guān)系到三峽工程2003年能否按期實現(xiàn)通航、蓄水和發(fā)電目標(biāo)。因而,要求該項工程務(wù)必按期完成。
             (2)水庫初期蓄水后,形成124億m3的大水庫。該項工程,從性質(zhì)上講為圍堰,屬臨時工程,但實際上相當(dāng)于規(guī)模很大的碾壓混凝土擋水壩,其質(zhì)量不能有任何放松。
             (3)工期緊、施工強度高。施工時間只有不到5個月,原計劃月澆筑強度為35~38萬m3。在狹窄的施工范圍內(nèi),實現(xiàn)如此高的施工強度,為水電施工所罕見。
             (4)由于是臨時工程,對今后工程的正常運行有影響,因此施工時必須考慮今后拆除要求。這無疑將增加了施工的難度。
             為了滿足上述要求,必須在設(shè)計和施工等各個方面有所突破,為快速施工及質(zhì)量保證創(chuàng)造最有利的條件。
             2 設(shè)計簡述
             三期碾壓混凝土圍堰為全斷面碾壓混凝土結(jié)構(gòu),上游面4 m為防滲層,底寬107 m,圍堰軸線全長為580 m,不設(shè)縱縫,只在上游面每隔40 m,設(shè)永久橫縫,在永久橫縫中間設(shè)誘導(dǎo)縫,這樣除局部地方外,可以全斷面攤鋪碾壓,為快速施工創(chuàng)造最有利的條件。
             簡化了混凝土的標(biāo)號。原設(shè)計共有兩個不同級別的混凝土,施工過程中根據(jù)實際情況改為單一級配的混凝土。
             上游面防滲層采用加漿混凝土,即在碾壓混凝土中加入水泥漿,使之變成為類似常態(tài)混凝土,增強混凝土防滲性能。
             廊道的存在會影響施工進(jìn)度,經(jīng)過反復(fù)論證,將上層廊道與爆破拆除廊道合并,這樣突破了規(guī)范規(guī)定的上下層廊道之間的距離為20~30 m的規(guī)定,因而上下層之間排水孔的施工必須非常謹(jǐn)慎。
             3 配合比設(shè)計
             配合比設(shè)計原則是在滿足強度要求的前提下,盡可能少用水泥,多摻用粉煤灰。施工中采用三級配90 d齡期150號的混凝土,抗?jié)B標(biāo)號為50號,抗凍標(biāo)號為8。選用525#中熱水泥、一級粉煤灰、花崗巖人工骨料。經(jīng)過室內(nèi)和現(xiàn)場生產(chǎn)性試驗,在摻JG-3或ZB-1A高效減水劑的情況下,確定的施工配合比的用水量為83 kg/m3,水泥用量為75 kg/m3。
             4 施工
             由于工期緊,決定采用全斷面通倉碾壓方案,參照國內(nèi)外施工經(jīng)驗及施工機(jī)械的情況,并經(jīng)現(xiàn)場試驗,最終選擇壓實層厚30 cm,連續(xù)上升的方案。
             4.1 混凝土攤鋪方式
             的倉面面積達(dá)19 000 m2,按照壓實層厚30 cm,層間間歇6h的要求,入倉強度必須達(dá)到950 m3/h。針對如此高強度的要求,方案比較時研究了通倉平層連續(xù)鋪筑上升和通倉斜層鋪筑上升兩種方式。經(jīng)過施工過程仿真分析,平層鋪筑法在拌和系統(tǒng)供料強度能保證的情況下,有利于高強度快速施工。故選用了平層鋪筑上升方式??杀韧▊}斜鋪筑縮短1.5個月。
             4.2 碾壓混凝土運輸入倉方式及設(shè)備配置
             不分縱縫,可以限度地簡化倉面,但倉面面積達(dá)到19 000 m2,施工上如果要做到連續(xù)上升,按層厚30 cm,層間間歇6 h計算,小時強度要求達(dá)到50 m3。因此,如何保證混凝土的連續(xù)高強度的供應(yīng),選擇什么樣的入倉方式及相應(yīng)的設(shè)備配置對于保證工程進(jìn)度及質(zhì)量至關(guān)重要。
             要滿足這一要求,首先要在初凝時間上取得突破。根據(jù)施工規(guī)范要求:混凝土從拌和加水到碾壓完畢的歷時不宜超過2 h,美國甚至規(guī)定該歷時為45 min。經(jīng)過室內(nèi)及現(xiàn)場反復(fù)試驗,最后確定摻用JG3或ZB-1A高效減水外加劑,使初凝時間延長為20~23 h。
             RCC入倉方式根據(jù)該圍堰施工場地狹窄、道路難布置、施工工期緊等特點,經(jīng)過綜合比較,考慮到在土石方填量最小、上部施工方案來得及銜接的情況下,選用碾壓混凝土圍堰高程90 m以下全部以自卸汽車直接入倉,高程90~115 m以自卸汽車為主、塔(頂)帶機(jī)為輔入倉,高程115 m以上以塔帶機(jī)為主、倉內(nèi)汽車轉(zhuǎn)料為輔的方案。
             汽車入倉關(guān)鍵問題有三:一是入倉之前必須把汽車沖洗干凈,絕對不允許污物入倉;二是入倉口的倒換和碾壓過渡的處理;三是倉內(nèi)的行使路線、指揮、卸料等各個環(huán)節(jié)必須經(jīng)過嚴(yán)格規(guī)劃,以便使整個施工組織有序進(jìn)行。
             4.3 混凝土拌和系統(tǒng)配置
             結(jié)合后面大壩和廠房施工,共布置兩個系統(tǒng),4座自落式拌和樓(2座4×4.5 m3,2座4×3 m3),可以滿足1000 m3/h的供應(yīng)要求。一個系統(tǒng)直接由汽車接料運至倉內(nèi),另一個系統(tǒng)先由皮帶機(jī)運到堰后一轉(zhuǎn)料平臺,然后由自卸汽車轉(zhuǎn)運入倉,縮短汽車運距約1.5 km。
             倉內(nèi)設(shè)備配置,共配備16臺BW-202AD和DD-110型號的振動碾,13臺不同型號的平倉機(jī)和推土機(jī)。采用先靜壓2遍,再有振碾壓8遍。防滲層壓實度按98%控制,其它部位要求到達(dá)97%。
             4.4 道路布置
             根據(jù)地形條件、入倉強度等因素,共布置有5條道路,隨著倉面的升高,道路逐漸減少。高程90 m以下圍堰下游兩側(cè)各布置1條道路,高程90~115 m僅在右側(cè)布置1條道路,高程115 m以上取消道路。入倉道路采取全斷面填筑,下部填方量大、路面寬的部位布置多條車道,道路半幅填筑上升,每次上升60 cm,半幅車輛通行,互相交替隨堰體上升逐漸抬高。入倉口路面寬度始終保證在20~24 m。在距入倉口前30 m范圍填干凈碎石脫水路面,上鋪鋼欄柵。
             4.5 塔(頂)帶機(jī)布置
             堰體澆至高程90 m后,塔帶機(jī)開始投入使用。兩臺塔帶機(jī)布置在下游側(cè),可覆蓋大部分倉面范圍并澆至堰頂。根據(jù)三峽二期工程經(jīng)驗,塔帶機(jī)采用“1樓1線1機(jī)”方式,即1臺塔帶機(jī)配1條供料線,直接連接到右岸高程150 m拌和系統(tǒng),該拌和系統(tǒng)任意1個樓均可向兩臺塔帶機(jī)供料,方便靈活,保證率高。
             4.6 模板選擇
             模板對施工影響巨大。要做到連續(xù)不間歇上升,要求模板拆裝速度快、穩(wěn)定性好,拆裝時對倉面干擾小。經(jīng)研究,圍堰迎水面選用國內(nèi)外廣泛應(yīng)用的懸臂翻升鋼模板,立模面積4.44萬m2。背水面采用臺階預(yù)制混凝土模板及臺階組合鋼模板,預(yù)制塊長2 m、寬1 m、高0.6 m,立模面積2.9萬m2。
             4.7 廊道快速施工
             圍堰設(shè)有兩層廊道,分別為高程40 m的基礎(chǔ)廊道和高程107.5 m的爆破廊道。廊道均采用混凝土預(yù)制件,寬2.5 m,頂高3 m,每節(jié)長1 m。為了不影響正常施工進(jìn)度,采取預(yù)埋\\\\[360槽鋼形成安裝槽,并且不拆除?;炷翝仓晾鹊赖装搴罅⒓从闷嚨踹M(jìn)行預(yù)制廊道吊裝。廊道就位后,兩側(cè)對稱澆筑混凝土,離邊線50 cm范圍內(nèi)澆筑改性混凝土,防止碾壓機(jī)械擠壓致使廊道變形。一個20 m長的堰塊用時約3 h,未影響層間的直接鋪筑,滿足了快速施工的要求。
             5 施工過程中的主要質(zhì)量控制措施
             5.1 防滲層的工藝措施
             圍堰迎水側(cè)4 m寬設(shè)置防滲層,采用二級配碾壓混凝土,其中上游側(cè)50 cm寬度范圍內(nèi)加凈漿成為變態(tài)混凝土,并摻水泥基滲透防水劑。
             防滲層層面鋪灑凈漿,并及時覆蓋、平倉和壓實混凝土。上游側(cè)50 cm寬度范圍內(nèi)改性混凝土采取挖槽摻灑加漿,并振搗密實,對挖槽的深度與寬度、凈漿比重、加漿量和振搗方式進(jìn)行嚴(yán)格控制,混凝土攤鋪后30 min內(nèi)挖槽、灑漿完畢,灑漿10 min后開始振搗,并在30 min內(nèi)振搗完畢。
             改性混凝土與碾壓混凝土結(jié)合部位搭接寬度按不小于20 cm控制,采用先碾壓混凝土、后改性混凝土的順序施工,結(jié)合部位要求認(rèn)真振搗后再補碾。
             5.2 碾壓混凝土VC值的控制
             三峽三期碾壓混凝土圍堰VC規(guī)定為1~8 s,可以說對下限沒有嚴(yán)格規(guī)定,以不陷碾為原則。實際施工過程中通常情況下按3 s左右控制,陰雨天氣按4~6 s控制。通過現(xiàn)場施工發(fā)現(xiàn),VC值低不僅砂漿豐富,可碾性好,壓實度容易滿足要求,而且對防止骨料分離起到重要的作用。
             5.3 塔帶機(jī)運輸碾壓混凝土的質(zhì)量保證措施
             塔帶機(jī)可以實現(xiàn)從拌和樓至倉面直接布料,關(guān)鍵是如何防止骨料分離。采取的主要措施有:優(yōu)化混凝土配合比、適當(dāng)增加膠凝材料,配合比見表1。供料線運輸時保證送料連續(xù)、均勻、適量,控制卸料方式、卸料高度和料堆高度。布料與平倉交叉作業(yè),布料在已攤平但未碾壓的層面上,減少骨料分離效果明顯。對小范圍的骨料分離,輔以人工分散集中骨料。
             6 圍堰拆除設(shè)計
             由于該圍堰只是臨時擋水發(fā)電,待右岸電站發(fā)電時,必須將堰體上部25 m高度范圍內(nèi)拆除。
             主要研究深孔梯段爆破拆除、洞室爆破傾倒拆除和洞室爆破滑移拆除三種方案。
             經(jīng)綜合比較,選用了洞室爆破傾倒拆除方案,預(yù)埋藥室均采用預(yù)制構(gòu)件,汽車運至倉內(nèi)、吊車安裝到位,通過精心組織,未影響圍堰高強度連續(xù)上升。
             該圍堰于2002年12月16日開始澆筑,2003年4月16日澆至堰頂,施工歷時4個月。施工過程中,2003年元月達(dá)到48萬m3的澆筑紀(jì)錄,日強度2.1萬m3,月上升27 m,連續(xù)上升高度57.5 m。鉆孔取芯及進(jìn)水后的觀測情況表明,施工質(zhì)量優(yōu)良,這一關(guān)鍵性項目在施工技術(shù)上已經(jīng)取得了重大突破。
             但是,圍堰運行半年多后,在兩個高程出現(xiàn)了幾乎橫貫全長的水平裂縫。經(jīng)過對施工記錄、內(nèi)部觀測資料進(jìn)行分析,結(jié)合仿真計算,確定了裂縫的主要成因。上部高程107.5 m處的裂縫,由于該處設(shè)有爆破拆除廊道,廊道前澆筑的是常態(tài)混凝土,其上、下、后面均為碾壓混凝土,裂縫出現(xiàn)在常態(tài)與碾壓兩種混凝土交接面處,很明顯是由于兩種混凝土的不同性能引起的;下部高程88 m處的裂縫,施工過程中由于下雨,中間停歇了一段時間,致使覆蓋時間達(dá)到14 h左右,恢復(fù)澆筑采用灑凈漿的方式;同時,內(nèi)部觀測資料顯示,運行半年后內(nèi)部溫度仍在溫度34.5℃,而此時上游江水溫度僅為8℃左右。
             通過對裂縫成因分析,提醒我們在以后碾壓混凝土施工中應(yīng)注意如下問題:
             (1)設(shè)計中盡量不要出現(xiàn)常態(tài)與碾壓混凝土混合的問題,必須采用常態(tài)混凝土?xí)r,可考慮采用改性混凝土。
             (2)碾壓混凝土連續(xù)上升對施工進(jìn)度有利,但是,如何解決溫度問題,應(yīng)引起高度重視。
             (3)對出現(xiàn)間歇時間過長,但又沒有超過初凝時間的層面,采用灑凈漿恢復(fù)澆筑的處理方式應(yīng)在試驗的基礎(chǔ)上確定。